来源: 日期:2018-11-26
今年是改革开放40周年。
40年间,伴随着村企的发展,我们共同脉动,共同见证,共同受益。为纪念改革开放40周年,我们征集了一些先辈们亲身经历和亲眼见证的历史。改革开放40年后的今天,静静坐下来,再听先辈们述说当年的故事,重温当年艰苦奋斗的岁月,我们会欣喜地感知如今的生活发生了翻天覆地的变化。
一个故事,一段回忆。
上期我们听了奋斗40年 • 故事Ⅳ|这群泥腿子,终于办成了“无米之炊”!钢厂办成后,接下来又会发生什么样的故事呢?
今天就给大家讲述一下“一火成材”轰动全国的故事。
1995年10月份投产的650车间,最初设计是生产型钢的。但调研后发现,型钢对原料要求高,而且价格比螺纹钢低,挣不到钱。所以老吴书记决定,将型钢生产线改成大棒材生产线。然而,当时国内能轧大棒材的钢厂很多,而且大棒材市场需求并不大,价格便宜,所以改了以后效益还是不好。
1996年初的一天,老吴书记骑着摩托车绕着车间巡视。等转到650车间时,他走上生产平台,仔细看着这条刚刚改造完成的大棒材生产线。开坯机将一个烧得通红的10寸钢锭轧成细长的钢坯,送到冷床上冷却,然后再割成几段搬运到堆场上堆放;等需要用时,再送进加热炉二次加热,轧成钢筋。多一次切割就多一批切废,多一次加热就多一分烧损,成材率非常低。
老吴书记静静地看着开坯线和轧制线不停地运转。看着看着,脑子里突然冒出一个大胆的想法:如果将开坯线和轧制线合二为一,将钢锭直接轧成螺纹钢,不仅可以避免多次切头尾造成的原料和时间浪费,还能省去二次加热所造成的烧损和燃料消耗,这样不就可以大大降低生产成本了吗?
当时国内的轧钢行业,还没有“一火成材”的先例。这个想法太突然了,他自己心里也没有底,所以刚开始一直藏在自己心里,没对任何人说。接下来几天,他天天都要花些时间在650生产线前转悠,考虑实行“一火连轧”的可行性。想清楚这个问题后,他对厂里负责生产和技术的骨干们说道:“在650车间搞‘一火成材’,直接将钢锭轧成螺纹钢,你们觉得有没有这种可能?”
“目前还没一家钢厂是这么做的。”众人不置可否。
“不试就永远不知道行不行,我建议试一试。”老吴书记鼓励大家。
第二天,他主持召开了“一火成材”改造项目论证会,并将改造的各项工作做了明确分工。经过一系列的改造、调试,开坯后紧接着轧螺纹钢,没想到此举竟获得成功!与改造前相比,“一火成材”光燃料和切废两项,每吨钢材的成本就减少了200多元;而且中间无需切割和吊装,也节省了大量的人力成本。650车间一下子就变成永钢最挣钱的车间,为永钢后来的发展奠定了坚实的基础。
“一火成材”工艺,是中国轧钢史上的一件大事,而这一创举竟是一个村办钢厂做出的。这一消息轰动了整个国内钢铁行业,并掀起了向永钢学习的热潮。
抓住机遇,
敢于创新,突破自我,
只有勇于尝试,
才有收获的机会。
“一火成材”后,
又发生了哪些新故事?
且听下回分解!